每次向微電解反應器8中加入235L具有不同配比的工业鐵碳多元催化微電解填料8-2,填料高度為1200mm,废弃將待處理汙水的物制排量調節為0.75m3/h,汙水的备多空塔速度為3.2h-1,空氣的元催研究曝氣流量調節為60L/min,曝氣的化铁空塔速度為15.3h-1,汙水在微電解反應器8的碳微填料停留時間為26min,連續運行24h後每小時取樣1次進行處理效果對比。电解
以效果最好的工业鐵碳多元催化微電解填料為填料,改變汙水的废弃曝氣強度、停留時間、物制汙水的备多pH以及礦化度等指標,優選出最佳的元催研究運行條件。
實驗對比處理效果時,化铁單項技術指標的碳微填料去除率計算按式(1)計算:
式中:ηi為去除率,%;Wiin為進口指標;Wiout為出口指標。
為了全麵考察鐵碳多元催化微電解填料的性能,選擇對比的濁度指標,其中的濁度的測量儀器采用深圳市同奧科技有限公司的TR6900型多參數水質測定儀測定。
試驗樣品以10%的尿素、5%的矽酸鈉為固定添加劑,在不同的樣品中分別添加0、4%、8%、12%和16%和20%的活化劑鋁粉,將原料研磨成200目的粉末,在1000℃下進行燒結,製成6個樣品,樣品的淨化效果見圖2。
試驗樣品以10%鋁粉、5%的矽酸鈉為固定的添加劑,在不同的樣品中分別添加0、5%、10%、15%和20%的製孔劑尿素,將原料研磨成200目的粉末,在1000℃下進行燒結,製成5個樣品,樣品的淨化效果見圖3。
試驗樣品以10%尿素、10%活化劑鋁粉為固定的添加劑,在不同的樣品中分別添加0%、4%、8%、12%和16%的矽酸鈉,將原料研磨成200目的粉末,在1000℃下進行燒結,製成5個樣品,樣品的淨化效果見圖4。
試驗樣品以10%尿素、10%鋁粉和5%矽酸鈉為添加劑,將原料研磨成200目的粉末,在400℃、600℃、800℃、1000℃、1200℃下進行燒結,製成5個樣品,其樣品的淨化效果見圖5。
試驗樣品以10%尿素、10%鋁粉和5%的矽酸鈉為添加劑,1000℃下進行燒結,將原料分別研磨成50、100、200、300和400目的粉末,製成5個樣品,樣品的淨化效果見圖6。
由圖2~圖6可知,配方中的鋁粉、尿素和矽酸鈉等添加劑的含量和燒結溫度,對汙水處理效果的影響較大,而研磨粒度對淨化效果的影響較小。
參照單因素法的實驗結果,采用DesignExpert10的BoxBehnken響應麵實驗優化軟件的要求,編製的實驗因素與水平的設計表,見表3。
按照DesignExpert10的Box-Behnken軟件優化要求要求,共進行了29次的響應麵實驗,實驗的結果見表4。
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