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甲醇精馏装置增设先进控制系统作用浅谈

来源:时间:2025-04-21 21:50:48

兗礦魯南化工有限公司甲醇精餾裝置生產能力為35萬t/a,甲醇精馏年運行時間為330 d,装置增设作用采用三塔工藝流程。先进系统自2019年6月,控制兗礦魯南化工有限公司根據甲醇精餾裝置工藝特點和生產需求,浅谈完成了現場調研與進程控製符(PID)整定、甲醇精馏軟硬件安裝與調試、装置增设作用先進控製係統詳細方案設計與論證、先进系统模型辨識與控製器設計、控制集散控製係統(DCS)邏輯切換程序組態與調試、浅谈操作人員培訓等工作,甲醇精馏並在2019年8月底完成甲醇精餾裝置先進控製器的装置增设作用上線調試工作。

1 實施過程

甲醇精餾裝置先進控製係統的先进系统主要任務是抑製外部擾動,合理動態調節各操作變量,控制平穩各精餾塔關鍵工藝指標,浅谈穩定產品質量,實現自動化操作。采用多變量模型預測控製技術,並根據甲醇精餾裝置的實際生產特點,設計出適合甲醇精餾裝置的先進控製器。

1.1 預塔先進控製器

預塔的主要控製目標是通過平穩控製塔內溫分布,減少預塔塔頂甲醇損失。根據預塔的運行特點和過程控製要求,采用多變量模型預測控製,以再沸器低壓蒸汽量、回流量、塔頂放空閥開度、塔釜采出閥開度、循環水調節閥開度為操縱變量,以塔釜溫度、塔頂溫度、回流槽液位、塔釜液位等為被控變量,建立操縱變量、被控變量、幹擾變量之間的動態模型,實現各關鍵工藝參數的平穩控製,盡可能減小塔頂采出中甲醇含量,保證分離效果。經數據收集、分析PID單回路,原控製策略可滿足係統需求,故不再建設預塔先進控製器。

1.2 加壓塔和常壓塔先進控製器

加壓塔、常壓塔為甲醇產品塔,是甲醇精餾裝置的核心部分。根據加壓塔工藝特點和控製需求,采用模型預測控製、智能控製等先進控製策略,根據加壓塔、常壓塔的溫度分布特點及對生產過程數據的分析,建立加壓塔、常壓塔多變量協調優化控製器,通過合理調節低壓蒸汽量、回流量、塔釜采出量等操作手段,實現對塔釜溫度、塔頂溫度、塔釜液位、回流槽液位、塔頂壓力、塔壓差等指標的平穩控製和分級優化,保持塔內的物料平衡和能量平衡,穩定生產工況,保證產品質量。

2 實施效果

該甲醇精餾裝置先進控製係統於2019年8月24日—9月18日試投運。考核期間,甲醇Ⅱ精餾工段運行穩定,與實施先進控製係統前相比各塔工藝參數運行平穩率、蒸汽用量及員工操作強度顯著降低。

加壓塔投運前後數據對比見表1。

由表1可以計算得出:加壓塔液位方差由24.97降低至4.79,方差改善80.84%;加壓塔回流罐液位方差由1.53降低至0.35,方差改善77.28%;加壓塔塔釜溫度方差由0.33降低至0.12,方差改善63.85%。

常壓塔投運前後數據對比見表2。


由表2可以計算得出:常壓塔塔頂溫度方差由4.17降低至0.35,方差改善91.64%;常壓塔回流罐液位方差由3.28降低至0.17,方差改善94.67%。

考慮到環境影響,統計先進控製係統投用前後同期甲醇精餾裝置蒸汽消耗及精餾收率,結果見表3。


由表3可以看出:2019年先進控製係統投用後蒸汽消耗明顯低於2018年同期,蒸汽消耗比2018年同期減少2.18%,精餾收率比2018年同期提高0.48%。

3 結語

自2019年8月底完成甲醇Ⅱ精餾裝置先進控製器的上線調試工作後,甲醇Ⅱ精餾工段運行穩定,與實施先進控製係統前相比:蒸汽消耗比2018年同期減少2.18%,精餾收率比2018年同期提高0.48%,產品質量得到了大幅度提升;蒸汽壓力穩定期間,所有回路實現自動控製調節,員工基本隻監控,不需要再頻繁調節,大大降低了勞動強度,真正實現了增產降耗。

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