考慮到碘酸鉀的浅谈溶解度隨溫度的降低而減小,且變化幅度較大,提高尤其是食用施在冬季環境溫度較低時,加藥桶在未做好保溫措施的盐添前提下,碘酸鉀容易析出,加剂易造成碘酸鉀的稳定含量波動。在新建加藥裝置的点措加藥桶中都設置一個電加熱棒(自帶溫度傳感器),將配液桶和儲液桶中的浅谈溫度值信號引入PLC控製櫃。當藥液溫度低於20℃時,提高電加熱棒開始工作,食用施給藥液加熱;當藥液溫度高於45℃時,盐添電加熱棒處於休眠狀態。加剂所有桶中的稳定藥液溫度實現了自動控製,溫度控製在20~45℃。点措
在生產過程中,浅谈溫控係統很穩定,溫度都能控製在設定範圍內,藥液的穩定性強,沒有發現添加劑晶體析出的現象,而且操作人員不需要頻繁觀察藥液溫度。
在生產實踐中,發現添加劑輸出泵工作時頻率較小時,打出來的添加劑流體不均勻,如果選用相同時間內打出的流量相同但工作頻率更大,打出來的添加劑流體更加均勻。經過外出考察,比對其他鹽廠的加藥泵,最終選定日本易威齊的EH-E56型計量泵,該泵在同等輸出情況下,輸出頻率是原來的三倍。使用新的計量泵後,觀測到加藥管線出口的流體連續性好、穩定性強,沒有出現斷斷續續或粗細不一的現象。
裝置生產食用鹽時,安裝在濕鹽皮帶上到電子皮帶秤將感應到的重量信號傳遞給PLC控製櫃,PLC控製櫃通過內部編程和已設定好的參數來分析處理數據,然後轉化為電信號,輸出給加藥泵,加藥泵通過電信號來調整輸出頻率。加藥過程實現了自動化控製,減少了人為因素的影響。自動加藥係統運行穩定,各設備PLC控製櫃、溫控係統、加藥泵等運行正常,生產的食用鹽均在優級品。
添加劑濃度過高,噴液量少,均勻程度小,進入濕鹽的水份少;添加劑濃度過低,噴液量多,均勻程度好,進入濕鹽的水份多,二者各有利弊。為保證食用鹽質量穩定,通過實驗,將配液濃度進行調整(如表2所示)。這樣既能實現噴液量相對較大、霧化效果好、均勻度好。
由於新引進了自動加藥裝置,舊的操作規程已不符合當前情況。根據當前實際情況,編製了加碘加鬆崗作業指導書,從工藝、設備、操作步驟三個方麵進行細致化的規定,便於操作工快速上手,精準操作,從而減少人的因素的影響。
技術改造實施後取得了非常好的效果,添加劑含量穩定性得到了極大的提升,中間過程檢驗、產品出庫檢驗添加劑含量均可以滿足各省、市的需求。表3為2020年連續兩個月食用鹽添加劑(碘酸鉀)含量波動統計表。
從上表可知,食用鹽添加劑(碘酸鉀)含量波動基本控製在±3PPm以下,食用鹽添加劑含量的穩定性有顯著提高。
產品質量是企業的底線,也是企業核心競爭力,隨著鹽業市場競爭日趨激烈,如何保證製鹽裝置生產的產品具有強有力的市場競爭力,是我們需要時刻研究的課題。繼續優化加藥裝置的工藝參數、過程管控、精細操作,不斷提高產品質量,是企業發展的生命線。
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